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    門式起重機運行機構變頻系統改造方案
    發布時間:2012-06-08        瀏覽次數:403        返回列表
    一、負載特點:
    起重機在運行中負載的變化十分復雜,針對起重機運行機構存在的不能精確定位,司機頻繁進行打反車停車制動的問題,對其運行機構的控制電路進行了局部的控制原理改造,經過這次改造可以解決作業過程中對起重機沖擊大,損壞機械構件與貨物,提高了起重機的使用壽命。改變了原有操作工的違章操作行為,同時也達到了電能節約的目的。
    二、改造方案:
    關于針對本臺起重機大小車機構的變頻改造,原大小車機構采用普通滑環電機串電阻調速系統,此方式調速范圍窄,速度切換不平穩,因此整機的沖擊大、尤其在停車與起動時震動較為厲害,加速了門機鋼結構磨損,也使維修量大大增加。近年來隨著自動化水平的提高,交流變頻調速技術在門機中的應用已經越來越普遍。據統計,近幾年新配備的門機中已大部分加入了變頻技術,明顯降低了故障率,提高了工作效率。達到了節能的效果,在這種情況下,舊門機電控系統的變頻改造就顯得尤為迫切,現改造為變頻調速系統:
    具體改造方案如下:
    結合貴公司要求在不更換原有電機情況下加裝變頻系統,更換原有的凸輪控制器,調速電阻器,部分電纜線,增加大小車變頻系統,變頻選用日本安川變頻器,制動單元裝置和制動電阻器選用上海鷹峰品牌,電器選用國際知名品牌德國西門子,增加大車小車保護裝置(熱繼電器 斷錯相保護器等),儀器儀表等監測裝置,電器柜為50*100*150 放于原有電氣室內,便于改變原有線路,調整制動器的制動系統,使大小車的運行停車更加安全可靠。
    電機在50赫茲工頻下直接啟動時,啟動電流很大,對電網沖擊厲害,起步不平穩,速度忽的很高,造成貨物極不平穩,很危險,變頻器控制電機在設定下啟動時能得到較高的啟動轉矩,變頻調速為恒轉矩調速,即在整個調速范圍內,電動機允許的輸出轉矩保持不變,變頻調速的效率為1/10的比例。一下通過一組數字即可非常清楚。運行電機在50赫茲下一分鐘是6米,通過把變頻器參數d2-03設為10%時,一分鐘運行0.6m,第二速即可達到工作頻率15赫茲。那么在15赫茲下一分鐘工作就是1.8米了。第3檔達到工頻30赫茲,實際運行速度就是3.6米,第四檔為最高速度50HZ,實際速度為每分鐘6米 當然這個速度是根據用戶自己來選擇的。 
    因為控制方式是利用凸輪直接操作。這樣的操作方式可以很輕松的切換檔位,操作容易,使用方便。                
    三、動力回路:
        電機由變頻器直接驅動,由變頻的過壓過流,短路等保護功能作為電動機的保護,由斷路器作為變頻器的后備保護,安全可靠。
    四、調速范圍問題    
    變頻調速并沒有改變電機的硬特性,而是通過改變電機的旋轉磁場的角速度來進行調速的,電動機最高轉速一般為額定轉速,而低速則是通過設置來實現。提升機構對轉差率一般沒有要求,因此調速范圍完全能滿足要求。
    五、改造后的效果
    門機自變頻改造以來,性能穩定良好,維護工作量明顯減小。與改造前比較有以下優點:
    (1)制動器閘瓦損耗少,制動輪元磨擦發熱現象;
    (2)
    橋式起重機的啟動、制動、加速、減速等過程更加平穩,快速定位更加準確,減少了負載波動,大大提高了減速機和傳動部件的使用壽命。同時安全性大幅提高。
    (3) 由于電動機啟動電流限制得較小,頻繁啟動和停止電動機熱耗減小,改造后比改造前理論節約電能能約30%;
    (4) 由于加裝了變頻調速系統,使調速范圍大幅度提高,可實現
    有精確定位要求的作業控制,能完全杜絕原有操作工的違規操作行為(打反車現象)。
    (5) 變頻系統具有多重接口,能方便實現電子網絡的控制和監測
    (6)整機運行平穩,工作效率提高。
    (7) 高集成度組件及高可靠性低壓電器,有效解決原來電氣系統接線復雜的問題,降低了系統故障機率。
    (7)最主要的受益體現在設備健康水平提高,根本性地解決了頻繁故障的老大難問題,提高了設備的運行效率。
     
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